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离心机转速对钻井液固相的清除作用

材料写作网    时间: 2020-12-31 04:05:41     阅读:


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摘 要:石油钻井用离心机作为钻井液有害固相清除的重要固控设备,其使用效果直接影响钻井液性能的处理与维护难度,本文应用实测数据分析,在离心机转鼓直径及长度一定的情况下,讨论不同转速对固相清除的作用与效果。

关键词:转速;粒度分析;般土含量

1 绪论

离心机能够分离钻井液有害固相中更细小的颗粒,如何发挥离心机的最佳处理效果,减轻钻井液性能处理及维护难度,是目前迫切需要解决的问题。本文中钻井液体系为聚合物有机硅体系,密度为1.25g/cm3,漏斗粘度为47s。离心机型号为LW450-1650BP。

2 试验结果分析

2.1 转速对水基钻井液处理的影响

根据离心机的转速变频可调的特性,使用不同转速对现场的钻井液进行处理,收集相关数据并对比分析。钻井液经振动筛及除砂器处理后的密度为1.25g/cm3,漏斗粘度为47s。离心机分别使用1000rpm、1500rpm、2000rpm、2500rpm、3000rpm的转鼓转速对钻井液进行处理,离心机进液量控制在20m3/h。

不同转速对密度及漏斗粘度的影响及粒度的分析。密度及漏斗粘度对比及粒度分析见表1。

对比不同转速处理后密度及漏斗粘度的结果可以发现,密度与漏斗粘度会随着转速的升高而下降。密度降低的同时,固相含量也随之下降。但离心机的转速越高,处理的效果也变得越不明显,可以认为对钻井液进行固相控制处理时,离心机会有一个最佳转速,最佳转速可最大效率的处理钻井液。由表1可以推测出离心机的最佳处理转速在1500rpm-2000rpm之間,过高的转速会导致处理量的减少,这也是现场使用时,固相控制所使用的转速为1700rpm,此转速在保证处理效果的同时对处理量影响也最小。

随着转速的增大,颗粒累积分布为的粒径是逐渐降低的。处理前钻井液颗粒累积分布为90%的粒径是小于26.41um的,经1500rpm处理后,颗粒累积分布为90%的粒径是小于10.66um的。而再随着转速的提升,其粒径降低的越不明显,同时也说明大颗粒容易去除,而小于10um的颗粒在高转速的处理下也很难去除。

2.2 转速对固相含量、低密度固相及流变性的影响

对不同转速处理后的钻井液进行固相含量、低密度固相、般土含量及流变性检测,对比结果见表2。

由表2的对比数据可以发现...

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