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多流程皮带机高精度提升型导料槽设计

材料写作网    时间: 2023-02-20 10:30:13     阅读:

张 程

秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司

某煤炭码头取装线皮带机的导料槽系统主要集中在BJ线上,BJ皮带机是取装作业的中转皮带机,上接5条BQ线,下转4条BM线,作业工况较为复杂(见图1)。每条BJ皮带机上分布着5个落料点,由伸缩头对位,由于设计缺陷,BJ导料槽存在着以下缺点:洒落煤严重;
结构下沉,挡皮安装困难;
密封较差,扬尘洒落;
软性挡皮不耐磨,更换频繁。

图1 皮带机布置图

通过对问题溯源分析发现:在异线配煤大流量作业时,同一条皮带上会有2个作业导料槽,同时皮带还将经过3个非作业导料槽。此时,煤流会与导料槽边缘的挡皮发生刮碰而洒出,不但加速了挡皮磨损,严重时还会导致挡皮松动掉落,引发设备故障。

针对此问题,提出解决方案:恢复导料槽提升功能,在非作业流程时,将导料槽提升至不与皮带接触的位置,解决洒落煤问题,同时降低密封挡皮磨损率与设备故障率。

2.1 可行性分析

BJ导料槽在设计时具备提升功能,原导料槽4角有4根电动推杆顶升导料槽,为方便更换挡皮维修,只有手动功能,无法实现随流程自动升降。

但原设计无法实现4角同步升降,导料槽经常卡滞在半空,因此,自投产起,电动推杆提升功能就被废除。

多执行机构的同步运行在液压系统中应用比较成熟,为此,使用液压系统为新的提升动力系统,并以此为基础,设计整套液压系统。

2.2 液压系统的设计与计算

2.2.1 油缸选型与计算

导料槽总重量为4 428 kg,平均分配到4角油缸上,每根油缸承重为1 107 kg,中低压液压系统就可以满足顶升需求。初步选定的油缸内外径尺寸为36 mm和63 mm,计算油缸无杆腔压力约为3.6 MPa。考虑液压管路压力损失及积煤等因素,确定系统压力为4 MPa。

提升高度约150 mm,根据设计手册,油缸的行程要在250 mm以上,安装高度应该大于900 mm,油缸上下铰点的距离范围应在650~1 150 mm之间,以此条件,结合现有备件,最终选定油缸型号为36/63-380。

2.2.2 液压系统设计

每个转接塔安装1台液压站,单个转接塔有4个导料槽,每个导料槽需4根油缸来支撑,则每个液压站的执行机构数量为16,对应的换向阀数量为4。

导料槽提升动作的时间...

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