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首钢长钢9号高炉长期休风快速恢复炉况实践

材料写作网    时间: 2023-02-20 15:50:17     阅读:

郝文龙,王 凯,张红斌,刘小龙

(首钢长治钢铁有限公司炼铁厂,山西 长治 046031)

首钢长治钢铁有限公司(全文简称'首钢长钢“)9号高炉有效容积1 080 m3,设计2个铁口,20个风口,送风面积0.228 m2。历次的长期休风,炉况恢复都在30 h以上,长期的慢风作业导致炉缸工况进一步变差,指标难以快速恢复到休风前水平,极大地影响当月的产量任务完成和指标优化提升。

首钢长钢9号高炉于2021年5月18日休风24 h(实际休风26 h 52 min)进行计划检修,优化检修方案,同步调整更换到期风口小套10个、风口二套3个。炉况恢复时间16.96 h,比过去同类休风节约10 h,实现了高炉长期休风后炉况快速恢复。

1.1 休风前准备工作

由于焦化年修,4月份全部采用外购湿熄焦,因质量变差,焦炭负荷退至最低4.35,导致炉缸工作状态欠佳,5.8 m中心点温度降低至287℃。5月11日干熄焦系统检修完毕,焦炭逐步由湿焦转换为干焦,负荷逐步由4.35升高至5.0。

为改善炉缸工作状况,确保检修后快速恢复炉况,检修前逐步增大风量,以吹透中心、活跃炉缸为主,炉前出铁炉次按大于14炉次/d组织,以达到活跃炉缸目的[1];
13日料制由C:41(3)39(2)37(2)35(1)32(2)O:38(5)37(4)36(2)调整为C:41(3)39(2)37(2)35(1)32(2)O:39(2)38(3)37(3)36(3),保持炉内风压的平稳及合理的煤气流分布,提高顺行度。休风前控制好炉温,保证炉缸热量充沛,物理热不低于1 490℃,生铁w(Si)在0.6%左右。

通过一系列措施调整,炉缸5.8 m中心点温度由287℃逐步升高至检修时的298℃,为检修后顺利恢复炉况奠定了基础。

1.2 制定休风料单

根据原燃料情况,充分考虑高炉休风期间的热量损失,保证复风过程炉缸热量充沛,以及休风后料柱透气性变化,改善料柱透气性,加速复风后的恢复进程。休风料情况如表1所示。

表1 休风料单

1.3 炉前出铁组织

为了能出净渣铁,本次休风克服以往摆动溜槽设计造成的单铁口休风模式,选定以北铁口为主出铁口,南场提前备'1+1“罐,当北铁口铁量达到140 t时,组织打开南铁口,实现高炉双铁口休风,有利于出净渣铁,减小炉况恢复难度[2]。

1.4 休...

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