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LC型立式长轴泵振动原因分析及处理

材料写作网    时间: 2020-06-13 04:37:36     阅读:

摘要:文章对河源电厂江边长轴取水泵的振动原因进行了分析,介绍了形成振动的原因,通过泵座刚性结构工艺加固,排除了机组故障,确保设备长期稳定运行。通过实践证明,此方案适用于施工现场排查同类型设备出现的类似现象,将为同型设备的运行维护提供有益的参考。

关键词:河源电厂;长轴泵;振动故障;泵座刚性结构;发电机组

中图分类号:TQ051 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)19-0059-02

1 设备概况

鉴于水泵振动严重的情况,查阅了设备安装使用说明书,水泵施工工艺导则及立式长轴泵安装验收规范等资料,确定首先从设备安装及设备本身找原因,再从相关管路、支撑等部位查找原因,具体检查步骤如下:

(1)应断开两者之间的联轴器,分析振源是来自于泵还是电机。

(2)复查电机与泵组配合中心偏是否差大。

(3)仔细检查立式电机底座与泵的连接固定螺栓是否拧紧,基础螺栓是否松动。

(4)检查泵组基础台板水平度是否超差。

(5)检查排出管路的影响(是否因泵体地基变化,使泵组出口管道应力大)。

(6)解体泵体,检查泵轴承是否损坏、泵轴是否弯曲、导轴承及轴套是否磨损、间隙增大、叶轮是否存在不平衡等。

(7)泵组座架刚度差。

3 处理过程及采取措施

接下来逐对该泵进行检查,并针对上述的振动原因进行了逐一分析验证,并对存在的问题进行了处理。

(1)电机空转试运,振动、温度等参数正常。

(2)复找电机与泵组联轴器对轮中心在标准范

围内。

(3)检查泵地脚螺栓、台板底座、外筒体结合面等无松动、振动等现象。

(4)打磨水平超标的泵座,使泵座水平度应在0.05mm/m以内,使其符合要求。

(5)检查泵出口管道,发现出口管法兰上下存在约有6mm的错口,因此通过现场割管,用Φ6圆钢填充补焊,消除了泵出入口管道强制对口连接造成附加应力。

(6)对C泵体本身进行解体,发现传动轴盘根处导轴承磨损严重,而导叶橡胶轴承处同样也有磨损。通过常规的检修手段,根据规范要求,对磨损部件进行了更换。检修后,电机进行了单独试运行,即电机和水泵联轴器脱开启动电机,效果良好,泵底座部振动仅0.03mm左右,点机顶部振动最大值为0.05mm,符合规范要求,基本排除了电机电磁方面对振动的影响。连接电机与水泵联轴器后,运行时电机顶部最大振动为0.15mm,虽然振动值下降近0.15mm,但仍不符合标...

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