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轻烃泵干气密封改造问题分析

材料写作网    时间: 2020-06-13 04:37:48     阅读:

摘 要 对加氢裂化装置轻烃液化气泵干气密封改造的问题进行分析。

关键词 加氢裂化;轻烃泵;干气密封

中图分类号:TQ05 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)14-0174-01

1 改造前情况说明

某炼油厂加工含硫较高的俄油,加氢裂化装置脱丁烷塔顶回流泵(型号150AYII-150)输送介质轻烃液化气,介质温度49℃,含有高浓度的硫化氢,一旦密封发生故障泄漏十分危险,极易造成人员伤亡,最初轴端密封采用弹簧式机械密封,在备用状态下,屡次发生密封泄漏,压盖处因液化气泄漏制冷产生'凝霜“现象,泄漏时介质喷射而出,严重影响安全生产。

2 改造后出现的问题

2.1 串联式干气密封介绍

按照API标准规范,该泵改造为串联式干气密封,第一级为内流平衡型机械密封,动环为补偿环,密封介质为液化气,入口压力1.52 MPa,出口压力2.063 MPa,冲洗方式为PLan11(从泵排出口经节流孔板到密封的循环,流体进入密封腔接近机封端面,冲洗该端面,越过密封再进入泵);第二级为干气密封,密封介质为干净氮气,压力为0.3 MPa左右,密封端面开有单项螺旋动压槽,只能单向运转。

2.2 干气密封冲洗流程说明

冲洗方式采用PLan72+76。

1)PLan11冲洗。泵出口液化气经限流孔板进入第一级机械密封端面,进行冲洗润滑保证密封正常工作,回流到泵腔内;

2)PLan72+76冲洗。管网氮气经经球阀及过滤减压阀、孔板、流量计及单向阀后进入二级密封端面的

干气密封腔,为第一级机械密封提高背压,延长密封使用寿命;球阀控制压力在1.0 MPa左右,过滤减压阀控制进入密封腔压力在0.5 MPa左右,设定压力低报警值为0.4 MPa。

泄漏的微量液化气和氮气经压力表、压力开关及球阀、节流孔板、单向阀后排火炬;节流孔板保证密封腔内建立0.3 MPa压力并降低氮气消耗,当第一级主密封泄漏过大时,由于节流孔板的作用,干气密封腔压力上升,泄漏管线的压力表指示上升,超过设定的压力高报警值0.5 MPa时报警,表明第一级主密封失效。

2.3 改造后发现故障

改造后主要故障表现为泵无法正常备用。

泵腔内冲入介质后立即启泵运转,密封不发生泄漏;若处于备用状态则发生泄漏。表现为辅助系统泄漏管线压力表指示压力超过0.55 MPa,超过允许报警值,泄漏管线外壁结霜;氮气进气过滤减压阀及管线冷凝结霜,表明液化气已经泄漏到整个辅助系统;停泵拆卸后,发现一、二级动...

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